数控车床加工工件尺度呈现无规律的改变
毛病现象:某配套FANUCPM0的数控车床,在工作过程中,发现加工工件的X向尺度呈现无规律的改变。
剖析与处理过程:数控车床的加工尺度不稳定通常与机械传动体系的装置、衔接与精度,以及伺服进给体系的设定与调整有关。在本数控车床上利用百分表细心丈量X轴的定位精度,发现丝杠每移动一个螺距,X向的实践尺度总是要添加几十微米,并且此差错不断堆集。
根据以上现象剖析,毛病原因似乎与体系的“齿轮比”、参考计数器容量、编码器脉冲数等参数的设定有关,但经检查,以上参数的设定均正确无误,排除了参数设定不妥引起毛病的原因。
为了进一步断定毛病部位,维修时拆下X轴伺服电动机,并在电动机轴端通过划线作上符号,利用手动增量进给方法移动X轴,检查发现X轴每次增量移动一个螺距时,电动机轴转动均大于360o。一起,在以上检测过程中发现伺服电动机每次转动到某一固定的视点上时,均呈现“突跳”现象,且在无“突跳”区域,运动间隔与电动机轴转过的视点根本相符(无法精确丈量,依靠调查承认)。
根据以上试验能够断定毛病是因为X轴的位置检测体系不良引起的,考虑到“突跳”仅在某一固定的视点发生,且在无“突跳”区域,运动间隔与电动机轴转过的视点根本相符。因此,能够进一步承认毛病与丈量体系的电缆衔接、体系的接口电路无关,原因是编码器本身的不良。
通过更换编码器试验,承认毛病是因为编码器不良引起的,更换编码器后,数控车床康复正常。https://www.jc35.com/channel/t3230
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